菏澤優質鋁氧化廠家
發布時間:2022-01-23 00:55:18
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1、電解溶液中雜質的影響鋁合金制品著色好壞程度,絕大部分取決于氧化膜的形成質量。因此,在硫酸陽極氧化溶液中,雜質對氧化膜的影響不容忽視,其雜質主要是銅、鐵、鋁等金屬離子及有機雜質污染物,要及時清除掉,保持溶液的正常使用范圍。1)銅離子會置換沉積到鋁制件表面上,造成氧化膜松孔,并降低透明度、防蝕能力和電絕緣性能,因此,銅離子含量不允許超過0.02g/L。(2)氯離子來自自來水或冷卻管破裂后冷卻水,氯離子含量應低于0.2g/L,否則所生成的氧化膜粗糙而疏松,嚴重時鋁件表面受浸蝕(擊穿)。(3)鋁離子電解液中鋁離子是逐步增長的,當含量大于25g/L時,電解液導電性能下降,制件表面呈現白點或塊狀白斑,并使膜層吸附能力下降,染色困難。(4) 鐵離子電解液中鐵離子不允許超0.2g/L,否則要出現暗色條紋斑點。(5)有機雜質會阻礙氧化膜的生成,膜吸附油污后,使著色不均勻,出現花斑。2、影響氧化膜著色質量的因素(1)若前處理除油過程進行不徹底,會造成膜層出現明顯的白花斑,給著色帶來困難。(2)電解溶液中Sn鹽濃度過低時,上色速度慢,當濃度高于25g/L著色速度快,但不易掌握,往往產生色差較大。3)著色溫度對著色有很大影響,溫度低于15℃時上色速度慢,過高則著色膜發霧,且Sn鹽容易水解反原,造成槽液混濁。(4)時間:著色時間長短也會影響到著色質量和耐色性,如著色時間短,色淺易退色,時間長,色澤過深,表面易發花。(5)著色電壓較低時,著色速度慢,顏色變化慢,容易產生色調不均,當電壓較高時,著色速度快,著色膜易剝落。(6)無論在陽極氧化成膜或電解著色中,都要添加以表面活性劑為主的添加劑和穩定劑,其目的是于穩定成膜速度與膜厚,抑制氧化膜的溶解和改善著色的均勻性。此外,pH值、水質、著色槽材料均對著色質量有一定影響,只有確保各參數在控制的范圍之內,才能保證電解著色氧化膜的質量。

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鋁氧化封孔工藝鋁氧化封孔工藝 為了提高鋁件質量和染著色牢固,著色后必須將氧化膜層的微細孔隙予以封閉,經過封閉處理后表面變的均勻無孔,形成致密的氧化膜。染料沉積在氧化膜內再也擦不掉,且經封閉后的氧化膜不再具有吸附性,可避免吸附有害物質而被污染或早期腐蝕,從而提高了陽極氧化膜的防污染、抗蝕等性能。常用的著色后的封孔方法有水合封孔、無機鹽溶液封孔、透明有機涂層封孔。

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黑色陽極氧化和發黑處理,這肯定是不一樣的,因為黑色陽極氧化,它是歸于陽極氧化,就是將鋁合金氧化成黑色。而發黑處理,則是防銹處理中的一種,一般是用在鋼鐵產品的表面處理中。所以說,這兩者是徹底不同的。

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如果是圓形點狀,多半是排氣不良。著色時氣泡附著在型材表面,著色槽液無法接觸型材,導致氣泡位置無法著色,形成圓點點狀白點。處理方案:1、加大扎排時型材水平傾斜度。2、帶勾、帶槽面朝上。3、染色後未封孔前, 工件於空氣中熏到酸霧或堿霧, 染料呈點狀退色所致. 此現象大都為細小星點狀白點. 只要隔絕染色至封孔槽間的環境勿受酸堿物熏到, 即可改善. 此現象不會影響防腐性能.4、工件表面殘馀污物尤其是殘膠, 前處理未完全去除, 在陽極氧化過程中, 氧化不完全, 染色即無法完全上色, 改善前處理即可解決. 由於氧化膜不完全會影響防腐性能。還有可能是氧化出來后放置的時間過長,遲遲沒染色,對策:氧化出來后立即染色,保證氧化后的水洗干凈,如果還是有,可以染色前過下活化陽極氧化后,表面出現很多白點:1.氧化膜沾上灰塵2.染液內有不溶雜質3.氧化膜沾上酸或堿4.氧化膜沾上油污

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鋁是非?;顫姷慕饘?,為防止表面氧化或受周圍環境影響而造成缺陷,鋁型材在使用前需進行表面處理。通過處理可在鋁型材表面形成保護膜,該保護膜起到美觀、耐腐蝕、提高機械強度和延長使用壽命的作用〔1〕。鋁型材表面的處理需要消耗大量的水,通常每噸鋁型材的表面處理要消耗50~80t水。鋁型材表面處理產生的廢水主要為酸堿廢水,其中含有大量的Al3+、SO42-及少量的Ni2+、Sn2+、Cr3+、F-等,對該廢水通常采用酸堿中和的方法進行處理。該廢水一般呈酸性,須加堿中和,在中和過程中Al3+、Ni2+、Sn2+、Cr3+等形成氫氧化物在吸附和沉淀過程中被去除;而SO42-和F-等陰離子在混凝過程中與Ca2+、Fe2+等陽離子生成沉淀,被部分去除。鋁型材表面處理的主要耗水環節為脫脂、堿蝕、中和、氧化等工序的后水洗環節,上述環節對用水的水質要求不是太高,除脫脂、中和、氧化的后水洗用水pH需大于2,堿蝕的后水洗用水pH需小于12外,濁度低于50NTUAl3+、SO42-分別低于500、2000mg/L即可滿足要求〔2〕。由此,筆者利用混凝+微濾膜分離組合工藝處理鋁型材表面處理廢水以達到回用的目的。本研究首先通過混凝沉淀試驗確定了組合工藝的佳混凝劑、助凝劑及其投加量,然后考察了微濾膜操作因素對膜過濾性能的影響以及組合工藝的整體運行效果,并進行了技術經濟分析。該組合工藝可以實現節約用水、減少污染的目標,具有社會、環境和經濟多重效益。